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調節閥和閥門(mén)定(dìng)位器故障排除
點擊次數(shù):2539 更新時間:2015-06-26 返回

1根據氣動(dòng)調節閥工作原理檢修
  
  1.1氣動調節閥(fá)具有防腐(fǔ)蝕特點在化工(gōng)廠應用比較普遍,使用廣泛的是正作用調(diào)節閥。分辨是氣開還是氣關zui直觀的辦法是看調節閥模頭,模(mó)頭輸(shū)入氣在上麵一般是(shì)氣關閥,模頭輸入氣(qì)在下麵一般是氣(qì)開閥,常用的是氣關閥(fá)。
  
  氣關調節閥當輸入氣壓力增加時閥門開度減小,當輸入氣減小時閥門開度變(biàn)大,沒有輸(shū)入氣時,閥門開度zui大。根據工藝需要,為保證安全,在沒有氣源時(shí)閥門全開。
  
  氣開調(diào)節閥與氣關閥相反(fǎn),失氣時全關。
  
  1.2氣源故障
  
  調節閥工(gōng)作時需要不同壓力的標準氣源(2.5kp),氣源壓力過高(gāo)或過低調節閥(fá)都不能正常工作。
  
  1.2.1壓力過高(gāo):正作用氣關調(diào)節閥會使調節閥打不開或(huò)達不到上限不能正常調節工作;正作(zuò)用氣開調節閥會使調節閥關(guān)不嚴或關不到設定值;反作用閥與(yǔ)上述情況相反。
  
  1.2.2壓力過低:正作用氣關調(diào)節閥會使調節閥關不嚴或關不到設定值(zhí);正作用氣開(kāi)調(diào)節閥會使調節閥打不開或達不(bú)到上(shàng)限不能正常調節工作。
  
  1.2.3調(diào)節閥門定值器,調整氣源壓力使其達到標準值,儀表壓力過高過低都要調整,調整後故障排除。
  
  1.2.4無氣源:因為各種原因氣源切斷調節閥位在零位或zui大不(bú)能正常調節。
  
  檢修時人為切斷氣源,可以判斷是機械故障還是氣(qì)源或電源信號故(gù)障。
  
  1.3閥(fá)座故(gù)障
  
  1.3.1調節閥(fá)工作(zuò)運(yùn)行過程中,各種物料通過時(shí)會有渣(zhā)滓硬物殘留。閥芯與閥座之間粘有異物使閥門關不嚴。關掉氣源(yuán)電(diàn)源信號,閥體(tǐ)有滲漏現象是(shì)閥體有異物,拆開閥體清除異物,故障排除。
  
  1.3.2閥芯上下機械位置改變也會產生關不嚴現(xiàn)象,調整改變閥芯位置固定(dìng)後,故障可以(yǐ)排除。
  
  1.3.3閥杆與閥座動密封點填料處經常有物料泄(xiè)露,處理方法是緊固填料壓殼,嚴(yán)重時可以拆開(kāi)添加(jiā)更換填料。
  
  1.4調節閥膜頭故障調節輸出標準氣信號輸入到調節閥膜(mó)頭氣室(shì),帶動閥杆工作。
  
  故障(zhàng)現(xiàn)象及排除如下:
  
  1.4.1氣室滲漏(lòu):當閥門定位器正常沒有輸(shū)出(chū)氣信(xìn)號時,可以分別判斷泄露點,拆下膜頭氣室輸入(rù)接頭,可以判斷出氣室是否滲漏。滲漏原因:①接頭密封不好,②膜(mó)頭螺絲鬆動,③膜片(piàn)本身漏。解決辦法:更換膜片,密封接頭,緊固螺絲。
  
  1.4.2膜頭(tóu)彈簧(huáng)故障:膜頭(tóu)麽內彈簧長期使用(yòng)會變形(xíng)斷裂、改變位置,使膜片不能工作。解決辦法:拆開膜(mó)頭清理更換。
  
  1.4.3膜頭氣(qì)室進水膜頭氣室會因(yīn)為氣源有水或其它原因進水,冬季結凍產(chǎn)生冰塊,不能工作。解決辦法。化凍融冰排水。
  
  1.5定值器故障定值器手輪杆使用一(yī)段時(shí)間後(hòu)會螺紋磨損,可以(yǐ)更換。有時會有(yǒu)泄露或堵(dǔ)塞,可以疏通(tōng)或緊固密封。
  
  2閥(fá)門定位器
  
  2.1控製室操作站不能控製調節閥時,檢(jiǎn)查現場儀表調節閥的閥門定位器,排除(chú)氣源和電源信號故障後,zui大的可能是節流孔堵塞。可用螺絲刀鬆動節流孔螺絲,輸出如果有反應,證明是節流孔故障,卸下節流(liú)孔用細鋼絲疏通,裝上後故(gù)障排除(chú)。
  
  2.2判斷閥門定位器是否有故(gù)障的方法,是改(gǎi)變(biàn)噴嘴擋板與噴嘴的位置,看輸出是否有變化(huà),如果有變化閥門定位器正常,否則(zé)有故障。
  
  2.3電源信號故障:拆開信號端子蓋,斷開(kāi)一端信號線,看輸出是否變化,如果沒變化(huà),電源信號有故(gù)障。
  
  (1)信號電源(yuán)端子接(jiē)觸不好;(2)連鎖保護(hù)元件損(sǔn)壞;(3)閥門定位器的電-氣轉換部分(fèn)故障。解決辦法:查(chá)找緊固端(duān)子螺絲;用尼龍管或銅(tóng)管,直接連接閥門定位器與調節閥;調節檢查電-氣轉換部件。
  
  2.4智能閥門定位器可以接受手操器輸出18毫安電流(liú),進行智能調整排除故(gù)障。閥門定位(wèi)器在(zài)輸(shū)入18毫安電流時,用螺絲刀順時針擰90度,三(sān)秒鍾,閥(fá)杆反複兩(liǎng)次,鬆開螺絲刀。閥位停在50%處保持三分鍾,整定完成(chéng),正常(cháng)校驗。
  
  2.5閥杆抖動輸出不穩,其原因是節流孔堵塞,用通針疏(shū)通,故障排除。
  
  2.6不氣源含水,氣源一般(bān)是(shì)有的儀表氣源或(huò)是(shì)壓縮空氣,有時可以用氮氣代用。氣源傳輸過程有一定的距離,由於自然(rán)天氣溫度變化,夏季氣溫高是氣體含水達到飽和,進入冬季溫度降低結露有大量水析出,造成調(diào)節閥堵塞,結凍,不能正常工作。解決辦法是(shì)在zui低點把(bǎ)水排出,或是用蒸汽化凍排水,根本解決辦法是氣源總管加裝過濾器。
  
  2.7智(zhì)能閥門定位器(qì)具有精度高故障率低,檢修方便的特點。主要組成是數據(jù)采集電路、I/P轉換器、氣動功率轉換(huàn)、氣動功率放大器、位置轉換幾(jǐ)部分。來自4-20mA電流控製信號,經過濾(lǜ)波、限壓(yā)、差動放大電路處理後,送入微(wēi)處理器,作為采樣輸入信號。經過軟件(jiàn)處理輸出控製(zhì)指令,定位器的CPU處理器,產生不同的脈衝電流(liú)信號,經過功率放大電路,生成驅(qū)動電(diàn)流,驅動線圈工(gōng)作電磁(cí)線圈推動I/P部分的噴嘴擋板,產生微(wēi)小位移。根據背壓原理,噴嘴擋板產生微小位移通過噴嘴驅動放大器工作,產生相應的氣體信號輸出,該信號輸送(sòng)給調節閥,推動閥(fá)杆產生相(xiàng)應的(de)位移,使調節閥工作。閥杆運行軌跡通過機械反饋連杆帶動高靈敏度閥位傳感(gǎn)器旋轉。該傳感器(qì)輸出電壓變化量,經差壓運動放大電路處理(lǐ)後,輸入微處(chù)理器進行采(cǎi)樣,經處理得到對應的閥位變量。閥位(wèi)設定值與閥位變量經軟件計算、比較,得到差值,根據差值的大小,實時修(xiū)正閥杆的位移,完成氣動閥的控製過程。
  
  3控製(zhì)室(shì)故障
  
  3.1控製站盤後接線端子故(gù)障率很高(gāo),如果現場和控(kòng)製室不能通信4-20mA,查找端子線號,用(yòng)手抄器(qì)判斷是(shì)現場(chǎng)故障(zhàng)還是控製室故障。接好端子螺絲,故障可以排除(chú)。
  
  3.2控製站的安(ān)全柵經常(cháng)出(chū)現故障,用萬用表測量安全柵(shān)輸入輸出是否正常(cháng),可以判(pàn)斷故障(zhàng)。或用(yòng)好的安全柵替換故障安全柵判斷。
  
  3.3DCS輸出模塊(kuài)有故障,可(kě)以通過故障顯示燈判斷,或在操作站電腦查找故障。

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